【中國制冷網】175Z型溴化鋰吸收式制冷機組,使用三年后,出現制冷量下降的情況。經檢查,冷媒水進出水溫差逐漸減小,蒸發器冷劑水位異常升高,高壓發生器、低壓發生器液位穩定,吸收器液位偏低,各泵運行正常,制冷機真空度沒有變化。
1、故障查找與分析
(1)對溴化鋰溶液進行取樣分析,發現其濃度僅為45%(正常值53%)。初步判定水通過銅管漏入溴化鋰溶液中,造成吸收效果不好而影響冷量。易發生部位為冷凝器、吸收器和蒸發器。
(2)吸收器噴淋液位較低,高、低壓發生器液位穩定,在循環量不變的情況下,溴化鋰溶液可能有流失現象。易發生部位為高壓發生器和凝水回熱器。
(3)把故障機組的冷凝器、蒸發器和吸收器的封板打開,發現蒸發器水室比較清潔,而冷凝器、吸收器水室有雜物、小石塊,換熱銅管里有小石塊。說明在水的壓力作用下,沖擊石塊擠壓使銅管破裂。
(4)對高壓發生器、冷凝冷卻器凝水,分別取樣分析,發現高壓發生器凝水無異常,凝水回熱器凝水濃度達到10%~35%。可以確定,凝水回熱器泄漏,溴化鋰溶液漏入凝水而排出機組。
2、修復及防范措施
(1)對冷凝器、吸收器采用氮氣正壓檢漏,確定銅管泄漏的確切位置。對凝水回熱器水側進行切割,確保銅管不受損傷。開啟發生泵,關閉高、低壓發生器入口閥,檢查凝水回熱器漏點。泄漏銅管確定后,用有錐度的銅塞把兩端封死。焊好凝水回熱器兩端水室封板。
修復完畢,對機組抽氣20min后,開啟發生泵、吸收泵,調整高、低壓發生器液位,在機組抽真空至規定值后,緩慢通入蒸汽,制冷機逐漸恢復正常,達到了額定冷量。
(2)冷卻水入口處增加濾網,防止冷卻水中的雜物進入。濾網旁開一處手孔,可以定期清理雜物。在冷卻水主管線增加放空管,定期排放雜物。
開機前,先放空蒸汽包余水,緩慢開啟蒸汽調節閥,按0.05MPa、0.11MPa、0.125MPa的順序逐步提高蒸汽壓力,避免水擊振壞銅管。
3、效果
采用上述措施對制冷機組修復后,制冷機組達到了規定的制冷量,至今再未發生類似故障。
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